①一臺氧化鋯分析儀運(yùn)行一段時(shí)間后,工藝反映指示偏低。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯探頭過濾器堵塞,氣阻增大,影響被測氣體中氧分子的擴(kuò)散速度,造成指示偏低。
故障處理:反向吹掃、清理過濾器,如果不能疏通,則更換過濾器。
②新安裝的氧化鋯分析儀投運(yùn)后,工藝反映指示偏高。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯探頭安裝法蘭密封不嚴(yán),造成漏氣導(dǎo)致空氣進(jìn)入,所以指示偏高。
故障處理:更換法蘭密封墊片(同時(shí)查找標(biāo)氣入口處是否有泄漏)。
③氧化鋯分析儀運(yùn)行突然無指示。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氧化鋯電爐未加熱,檢查加熱器、熱電偶均正常,后發(fā)現(xiàn)溫度揎制板故障。
故障處理:更換控制板,指示正常。
④鍋爐剛投運(yùn)后,氧化鋯分析儀運(yùn)行指示波動大。
故障檢查、分析:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)燃料系統(tǒng)不穩(wěn)定,超負(fù)荷運(yùn)行或有明火沖擊鋯頭,造成氣樣流量變化較大。
故障處理:和工藝配合檢查,調(diào)整工藝參數(shù),使樣品流量平穩(wěn)。
其他氧分析儀故障實(shí)例
①某廠采用ZO型氧分析儀檢測半水煤氣中氧的含量,接通電源后加熱指示燈長時(shí)間亮,儀表指示逐漸上升,直到zui大,且異步電動機(jī)仍不停轉(zhuǎn)。
故障檢查、分析:檢查接觸式水銀溫度計(jì)接線是否短(斷)路,電熱爐有無損壞,但都沒有問題。加熱指示燈亮說明分壓電路正常。懷疑可控硅出現(xiàn)問題,把可控硅焊下來測量發(fā)現(xiàn)可控硅已
壞,可控硅的觸發(fā)開關(guān)性能失去使測量室中的溫度不斷升高。
故障處理:更換可控硅觸發(fā)開關(guān),儀器正常運(yùn)行。
②某裝置- ZO型氧分析儀電源指示燈和恒溫指示燈正常,而且通過人工分析的結(jié)果調(diào)節(jié)零位電阻能使指針指在人工分析值上,但時(shí)間不長,指針就漸漸回歸零位。
故障檢查、分析:檢查接觸式水銀溫度計(jì)既沒有損壞也不存在斷路問題,而且加熱指示燈時(shí)明時(shí)滅,表明恒溫電路正常。檢查氣路沒有堵塞,氣體流量正常。經(jīng)仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)控制器稍有振動,
指針就會移動(無規(guī)律),說明存在電路接觸不良現(xiàn)象,切斷電源,打開控制器,檢查發(fā)現(xiàn)量程電位器和工作電流電位器由于經(jīng)常調(diào)動,固定螺釘松了。
故障處理:緊固螺釘,重新校準(zhǔn)僅器,投運(yùn)后正常。
③熱磁氧分析儀在運(yùn)行的過程中示值總是不穩(wěn)定,來回?cái)[動。
故障檢查、分析:分析可能是直流穩(wěn)壓電源性能不好,致使測量電橋工作電流不穩(wěn),或者是檢測器恒溫性能不好,溫度波動幅度太大,由于熱絲的散熱條件不穩(wěn)定致使儀表的輸出不穩(wěn)定。用萬用
表檢查電壓,正常。檢查恒溫控制系統(tǒng),也沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,后更換溫控元件,結(jié)果恢復(fù)正常。
故障處理:溫控元件不好,更換后儀表正常運(yùn)行。
④熱磁式氧分析儀校準(zhǔn)后再投用發(fā)現(xiàn)仍然有偏差存在。
故障檢查、分析:分析可能是儀表校準(zhǔn)時(shí),未待示值穩(wěn)定就進(jìn)行零位和量
程調(diào)整,實(shí)質(zhì)上儀表并未真正校準(zhǔn);還有可能是標(biāo)準(zhǔn)氣變質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)氣中非氧組分與被測氣體的背景氣不一致。重新校正后仍然有偏差,說明不是校準(zhǔn)的問題,按被測氣體背景氣成分含量重新配制
標(biāo)準(zhǔn)氣。
故障處理:經(jīng)過重新配制標(biāo)準(zhǔn)氣后儀表正常運(yùn)行。
⑤某化肥廠選用CY及CY-OIB型原電池式微量氧分析器,用于空氣分離裝置純氮?dú)庵械暮趿糠治觥=?jīng)使用一段時(shí)間之后發(fā)現(xiàn),被測的氣體的體積分?jǐn)?shù)由原來的1. 4)uL/L上升到10.5uL/L,而實(shí)際被測氣體含量沒變。經(jīng)查化學(xué)藥品KOH及KOH溶液、原電池及各接頭、溫度控制等都*正常。
故障檢查、分析:檢查儀器的傳送器,發(fā)現(xiàn)儀表廠家在制作傳送器時(shí)有兩個(gè)很小的密封點(diǎn),由于密封點(diǎn)失效,使微量的空氣進(jìn)入傳送器,致使氧分析器指示偏高。經(jīng)分析認(rèn)為,密封失效的原因是
密封膠同傳送器的冷卻及熱膨脹系數(shù)不同。
故障處理:重新密封后指示正常。
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