①石化企業(yè)某裝置一色譜分析儀運(yùn)行一段時(shí)間后基線不穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)色譜柱的基線噪聲很大。
故障分析、判斷:噪聲很大,說明存在很大的干擾源,它的原因可以歸結(jié)為:檢測器被污染;放大器發(fā)生了漂移;記錄儀的放大器性能不好;熱導(dǎo)檢測器供電不穩(wěn);色譜柱被污染或固定液流失嚴(yán)重等。檢查色譜柱發(fā)現(xiàn)沒有異常,更換放大器后也沒有什么變化,再用萬用表測量時(shí)發(fā)現(xiàn),供電電源變化頻繁,改變供電電源。
故障處理:改變供電后儀表恢復(fù)正常。
②生產(chǎn)中,裝置上一色譜分析儀無法正常投入使用。
故障檢查、分析:色譜分析儀在使用過程中必須保證預(yù)處理系統(tǒng)的可靠性,保證沒有液相進(jìn)入色譜柱中,否則會影響到色譜分析儀的正常使用。經(jīng)全面檢查發(fā)現(xiàn)工藝生產(chǎn)過程中將混醛液體竄入被測氣體中,污濁色譜柱,導(dǎo)致色譜分析儀無法正常投用。
故障處理:更換色譜柱并重新標(biāo)定后恢復(fù)正常。
③石化企業(yè)某裝置一色譜分析儀使用一段時(shí)間,發(fā)現(xiàn)色譜柱的譜峰越來越小,譜峰之間間隔越來越短,并有兩個(gè)相互粘連無法分開。
故障檢查、分析:根據(jù)故障現(xiàn)象初步認(rèn)為是色譜柱嚴(yán)重劣化所致。
故障處理結(jié)果:針對劣化原因采取以下措施,一是更換色譜柱,在有氧狀態(tài)下特別是柱溫較高的情況下,色譜柱劣化速度特別快。另一個(gè)是加裝疏氧器,除掉載氣中微量的氧氣。經(jīng)過處理后儀表順利投運(yùn).
④石化企業(yè)某裝置一型號為GC1000S的氣相色譜儀各部分都正常,記錄儀指示在大值,改變極性則在負(fù)的大值,調(diào)節(jié)儀器的粗細(xì)調(diào)旋鈕毫無反應(yīng),熱導(dǎo)池已清洗,而調(diào)節(jié)熱導(dǎo)橋路電流能在正常值范圍內(nèi)變化。
故障檢查、分析:由于橋路正常,一般可以肯定橋路鎢絲未斷開,應(yīng)該是熱導(dǎo)池和色譜柱室等氣路系統(tǒng)的原因。關(guān)掉橋路電流,分別提高熱導(dǎo)池和柱室、檢測室溫度,進(jìn)行色譜柱二次老化,同時(shí)間斷性的從進(jìn)樣器注射溶劑,一段時(shí)間后,降溫至使用前溫度,加橋流恢復(fù)正常。
故障原因是被分析樣品中含有高沸物,久而久之在色譜柱中積聚,常溫下這些高沸物很難排除柱外,于是斷斷續(xù)續(xù)隨載氣流過熱導(dǎo)池,記錄儀就始終有信號輸入而指示在大值,因此需要提高溫度對色譜柱再次老化并用溶劑清理。
故障處理:經(jīng)過清理后儀表正常運(yùn)行。
⑤裝置氣相色譜儀指示值突然指示0%。
故障檢查、分析:檢查龜譜程序有無錯(cuò)誤和缺失、色譜恒溫箱內(nèi)所有閥件有無漏氣現(xiàn)象、二級預(yù)處理箱內(nèi)進(jìn)樣壓力狀態(tài),流路切換閥是否好用,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)流路切換閥卡死失靈。
故障處理:更換新的后,表指示正常。
⑥裝置氣相色譜指示值忽大忽小。
故障檢查、分析:檢查色譜程序有無錯(cuò)誤和缺失、檢查色譜恒溫箱內(nèi)所有閥件有無漏氣現(xiàn)象、檢查一級預(yù)處理箱內(nèi)進(jìn)樣壓力狀態(tài)、檢查二級預(yù)處理箱內(nèi)進(jìn)樣壓力狀態(tài),流路切換閥是否好用,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)一級預(yù)處理箱內(nèi)霧化器調(diào)壓器失靈造成。